2002年評(píng)為無(wú)錫市高新技術(shù)企業(yè)、2007年評(píng)為江蘇省高新技術(shù)企業(yè),并通過(guò)ISO9001認(rèn)證,AAA級(jí)資信企業(yè)
安慶石化腈綸部?jī)?yōu)化定型機(jī)出口密封水流程項(xiàng)目自4月份實(shí)施以來(lái),經(jīng)過(guò)3個(gè)月運(yùn)行收效明顯,既有效降低了定型出口密封卡故障頻率,提高紡絲線生產(chǎn)平穩(wěn)性,又降低B級(jí)水消耗,節(jié)約了成本,同時(shí)通過(guò)降低污水排放量,為安慶石化“碧水藍(lán)天”添磚加瓦,取得了明顯的社會(huì)效益。
腈綸部以往紡絲裝置定型機(jī)出口采用葉片式密封,為了保持定型機(jī)內(nèi)壓力及防止熱水、蒸汽和絲束從密封出噴出,在出口密封裝置通入來(lái)自暖水罐、溫度為80攝氏度的密封水。但在該工藝條件下運(yùn)行,由于密封水水質(zhì)狀況不佳,雜質(zhì)較多,易造成定型出口密封葉片卡死,絲束在定型出口拉斷,影響紡絲線的平穩(wěn)生產(chǎn)。同時(shí)為了防止絲束在高溫下被額外牽伸而抵消定型效果,在定型出口急冷工序,通過(guò)30攝氏度B級(jí)脫鹽水量來(lái)控制溫度,導(dǎo)致B級(jí)脫鹽水量消耗較高。
3月份,腈綸部將優(yōu)化定型機(jī)出口密封水流程納入專業(yè)組黨支部“黨員攻關(guān)”項(xiàng)目,由工藝、設(shè)備技術(shù)員和高級(jí)技師組成黨員攻關(guān)組開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過(guò)周密籌劃,項(xiàng)目于4月份實(shí)施。此次改造將定型出口來(lái)自暖水罐的密封水改用B級(jí)脫鹽水,在來(lái)自暖水罐出口密封管線上增加一個(gè)閘閥,同時(shí)將B級(jí)水從急冷槽底部進(jìn)入的管線重新接入出口密封管線,另將急冷槽底部B級(jí)水入口法蘭用盲板封死。
從項(xiàng)目投用3個(gè)月運(yùn)行效果來(lái)看,即改善了定型密封水水質(zhì),又降低了定型出口密封溫度,進(jìn)而大大降低了B級(jí)脫鹽水消耗量。據(jù)測(cè)算,此項(xiàng)目可降低B級(jí)脫鹽水消耗3噸∕噸纖維,同時(shí)相應(yīng)降低裝置外排污水,按今年纖維年產(chǎn)量40000噸計(jì)算,可節(jié)約成本184.2萬(wàn)元。
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